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中药制药行业废水处理工程设计研究论文(第2页)

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5调试运行

  根据该工程处理工艺流程,对各关键设备和单体进行充水单机调试及联动调试,具体操作如下:(1)调节池进入调节池的生产废水偏酸性,为预防进入处理站的废水过度偏酸性,保证后续处理正常运行,故而采用自动加减装置,中和进入调节池的.酸性废水。(2)水解酸化池向水解酸化池中投加比例为10%的干污泥,在不同的温度条件下,投加的比例不同,温度越低则投加量越大。控制进水COD浓度为500mg/L,进水1~2周后,逐渐增加其进水COD浓度,当发现池内悬浮填料有挂膜,且出水不再有污泥上浮溢出,出水逐渐变清(此过程需3~4周)时,再继续驯化1周,检测池内COD去除率稳定后,即可认为水解酸化池启动基本完成。(3)SBR池向每个SBR池投加1~1.5t的同类废水干污泥,当SBR池达到设计水位时,开启鼓风机进行充分曝气,推动池内混合液流动混合。在SBR池停止进水的情况下,闷曝气24~48h后,观察池内活性污泥颜色、生物量和COD等指标的变化情况,以接种污泥回复活性为准,停止曝气,静沉1~2h,排出上清液,重复上述操作。根据情况,阶段性进入水解酸化池的出水,直到出水清澈,镜检可发现污泥中出现大量原生动物,同时,SV=30%,表明调试结束,可全负荷运行。(4)混凝沉淀池采用加药泵向混凝沉淀池中投加絮凝剂PAC和PAM,通过机械搅拌作用使废水与药剂充分混合,提高沉淀区的沉淀效果。PAC的初始投药量为100mg/L,PAM的初始投药量为5mg/L,根据出水SS等污染物含量可适当增减投加量,以确定最佳投药量。

6经济分析

  该工程总投资为369.18万元,包括构(建)筑物、设备等直接投资为310.94万元;设计费、调试费等间接投资为58.24万元。运行成本主要包括电费、人工费以及药剂费等,运行费用总计904.24元/d,折合吨水成本为1.51元/t水。

7结语

  (1)针对中药制药行业废水中的污染物浓度较高,pH值偏低,水质水量波动较大等特点,选用水解酸化/SBR/混凝沉淀组合工艺对其进行处理,工程运行实践表明工艺选择是合理的。(2)生产废水经组合工艺处理后,其出水各污染物指标均能达到《提取类制药工业水污染物排放标准》(GB21905-2008)表2标准的要求。(3)采用该工艺处理中药制药行业废水的出水水质好、运行费用低,具有较好的环境效益和经济效益,同时其处理效果稳定可靠,操作简单,有很高的推广价值。

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